大地视频在线观看免费高清,亚洲成a人片77777kkkk1在线观看 91chinesevideo永久地址 ,菠萝蜜视频在线观看 http://www.lytgo.com Tue, 05 Aug 2025 07:19:38 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.2 濕法脫硫的注意事項 http://www.lytgo.com/news/cjwt/1331/.html http://www.lytgo.com/news/cjwt/1331/.html#respond Tue, 05 Aug 2025 07:19:38 +0000 http://www.lytgo.com/?p=1331 濕法脫硫(如石灰石-石膏法、氨法等)是工業中廣泛應用的煙氣脫硫技術,但在運行過程中需注意以下關鍵事項,以確保高效、安全、環保:


1. 工藝控制要點

  • 吸收劑選擇與配比

    • 石灰石法需控制石灰石純度(CaCO?≥90%)、細度(粒徑≤45μm);氨法需確保氨水濃度穩定。

    • 根據煙氣中SO?濃度動態調整吸收劑用量,避免過量或不足。

  • pH值控制

    • 石灰石漿液pH通常維持在5.0~5.8,過高易結垢,過低則脫硫效率下降。

    • 氨法pH需控制在5.5~6.5,防止氨逃逸。

  • 液氣比(L/G)

    • 確保足夠的漿液噴淋量(一般3~15 L/m3),過低會導致脫硫效率降低。


2. 設備維護與防堵

  • 噴嘴與塔內件檢查

    • 定期清理噴淋層噴嘴,防止堵塞或磨損導致霧化不均。

    • 檢查除霧器壓差,避免結垢堵塞(需定期沖洗)。

  • 管道與泵閥管理

    • 漿液管道設計需保持流速>1m/s,防止沉積;停運時及時沖洗。

    • 循環泵需防腐(如襯膠/合金材質),監測軸承密封。


3. 防腐蝕與結垢

  • 材料選擇

    • 接觸濕煙氣的部位(如吸收塔、煙囪)采用玻璃鱗片樹脂、合金鋼或碳鋼襯膠。

  • 氧化控制

    • 充分鼓入空氣(氧化風機)將亞硫酸鈣轉化為硫酸鈣(石膏),防止結垢。

    • 控制Cl?濃度(一般<20,000 mg/L),避免腐蝕加劇。


4. 副產物處理

  • 石膏脫水

    • 真空皮帶機脫水后石膏含水率需<10%,若純度低(如CaSO?·2H?O<90%),需排查石灰石雜質或氧化不足。

  • 廢水處理

    • 脫硫廢水含重金屬、Cl?等,需經中和、沉淀、絮凝后達標排放。


5. 運行安全

  • 氨法防爆

    • 氨區需防爆設計,監測NH?泄漏,嚴禁明火。

  • 防漿液沉積

    • 停塔時排空漿液,防止固體沉積硬化。


6. 環保監測

  • 在線監測

    • 實時監測出口SO?、顆粒物、NOx濃度,確保符合排放標準(如中國超低排放要求SO?<35 mg/m3)。

    • 監測氨逃逸(氨法<3 ppm)。


總結

濕法脫硫需平衡效率、成本與可靠性,重點在于精細化控制參數、預防設備腐蝕/堵塞、嚴格管理副產物。

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石灰石石膏法實施過程中常出現的問題及解決辦法 http://www.lytgo.com/news/cjwt/1297/.html http://www.lytgo.com/news/cjwt/1297/.html#respond Mon, 30 Jun 2025 00:41:57 +0000 http://www.lytgo.com/?p=1297 石灰石-石膏法(濕法脫硫)在實際運行中可能出現多種問題,影響脫硫效率、設備壽命或經濟性。以下是常見問題及其解決方案的總結:


1. 結垢與堵塞

問題表現

  • 噴淋層噴嘴堵塞:漿液中雜質或結晶物沉積。

  • 管道/換熱器結垢:石膏或CaSO?過飽和析出。

  • GGH(煙氣換熱器)堵塞:黏性沉積物附著。

原因

  • 漿液pH值控制不當(過高易生成CaSO?軟垢)。

  • 氧化不充分(CaSO?未完全氧化為CaSO?)。

  • 氯離子(Cl?)含量過高(來自燃料或工藝水)。

解決方案

  • 優化pH控制:維持pH在5.0~5.8(避免過高)。

  • 強制氧化:增加氧化空氣量,確保CaSO?→CaSO?完全轉化。

  • 廢水排放:定期排放脫硫廢水,降低Cl?濃度(控制<20,000mg/L)。

  • 機械清理:安裝在線沖洗系統,定期高壓水沖洗GGH。


2. 腐蝕問題

問題表現

  • 吸收塔內壁、漿液循環泵葉輪、管道穿孔。

原因

  • 低pH區域(如噴淋層下部)的酸性腐蝕。

  • Cl?引起的點蝕和應力腐蝕。

解決方案

  • 材料升級:關鍵部位采用玻璃鱗片樹脂、合金鋼(如C276)或橡膠內襯。

  • 控制Cl?濃度:加強廢水處理或補充新鮮工藝水稀釋。

  • 陰極保護:對金屬部件施加電化學保護。


3. 石膏脫水困難

問題表現

  • 石膏含水率>10%(正常應<10%),黏稠難以分離。

原因

  • 漿液中未反應的CaCO?過多(石灰石過量)。

  • 飛灰(粉塵)混入漿液,影響結晶。

  • 氧化不充分導致CaSO?比例高。

解決方案

  • 調整石灰石添加量:按化學計量比控制,避免過量。

  • 加強除塵:確保電除塵器效率(入口粉塵<50mg/m3)。

  • 優化真空脫水機參數:調整濾布沖洗頻率、真空度。


4. 脫硫效率下降

問題表現

  • SO?排放濃度超標(如>50mg/m3)。

原因

  • 石灰石活性差(純度低或粒徑過大)。

  • 液氣比(L/G)不足或噴淋覆蓋不均。

  • 煙氣流量或SO?濃度超出設計值。

解決方案

  • 石灰石質量控制:純度≥90%,粒徑≤45μm。

  • 增加噴淋層:提高液氣比(通常需3~5L/m3)。

  • 煙道旁路優化:避免煙氣短路。


5. 廢水處理難題

問題表現

  • 廢水含高濃度Cl?、重金屬(如Hg、As),處理成本高。

解決方案

  • 三聯箱處理工藝:中和(加堿)+沉淀(加硫化物)+絮凝(PAC/PAM)。

  • 蒸發結晶:零排放工藝(適用于嚴格地區)。

  • 回用限制:控制廢水回用于脫硫系統的比例。


總結:關鍵預防措施

  1. 設計階段:合理選擇材料、預留氧化裕量。

  2. 運行監控:在線監測pH、密度、Cl?濃度等參數。

  3. 維護制度:定期清理GGH、檢查噴嘴和防腐層。

通過針對性調整工藝參數、加強設備維護和化學管理,可顯著提升系統穩定性和經濟性。

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煙氣脫硫效率低怎么辦? http://www.lytgo.com/news/cjwt/1239/.html http://www.lytgo.com/news/cjwt/1239/.html#respond Thu, 17 Apr 2025 06:53:08 +0000 http://www.lytgo.com/?p=1239 脫硫效率低的主要原因

1.?吸收劑問題

  • 石灰石/石灰活性差:純度低、粒徑過大(>45μm)、活性成分(CaCO?/CaO)不足。
  • 漿液pH值失控:pH過高(>6.0)導致結垢,過低(<4.5)降低SO?吸收速率。
  • 漿液氧化不足:亞硫酸鈣(CaSO?)未充分氧化為石膏(CaSO?),影響反應平衡。

2.?設備與工藝問題

  • 噴淋層堵塞/磨損:噴嘴堵塞導致霧化效果差,覆蓋率不足。
  • 煙氣分布不均:塔內氣流偏流,部分煙氣“短路”逃逸。
  • 液氣比(L/G)過低:噴淋量不足,無法充分接觸SO?。

3.?運行管理問題

  • 煙氣參數波動:SO?濃度超設計值、煙氣溫度過高(>60℃)。
  • 副產物堆積:石膏脫水不及時,塔內固含量過高。
  • 控制系統故障:pH計、流量計等儀表失靈,導致調節滯后。

4.?燃料或煙氣特性變化

  • 硫分(S%)升高:燃煤/燃料硫含量超出設計范圍。
  • 煙氣含塵量高:粉塵包裹吸收劑顆粒,抑制反應。

解決方案與優化措施

1. 吸收劑優化

  • 提高石灰石純度:選用CaCO?含量≥90%的石灰石,控制粒徑(20-40μm)。
  • 調節漿液pH值:維持pH在5.0-5.8(石灰石法)或6.0-6.5(氨法)。
  • 加強氧化:增加氧化風機風量,或添加氧化催化劑(如Fe3?)。

2. 設備改造與維護

  • 清理噴淋層:定期沖洗噴嘴,更換磨損部件。
  • 優化煙氣分布:加裝導流板或均流格柵,避免氣流偏斜。
  • 調整液氣比:根據SO?濃度提高循環泵流量(一般L/G≥15 L/m3)。

3. 運行管理改進

  • 實時監控:安裝在線pH計、密度計,聯動自動加藥系統。
  • 加強脫水:控制石膏旋流器壓力,確保石膏含水率<10%。
  • 定期檢修:清理塔內結垢,檢查除霧器是否堵塞。

4. 應對高硫燃料

  • 預洗塔處理:前端增設洗滌塔降低入口SO?濃度。
  • 雙塔串聯:一級塔粗脫硫,二級塔深度凈化(效率可達99%+)。

通過以上措施,可系統性解決脫硫效率低的問題,同時提升系統穩定性。如需具體方案設計或參數計算,可進一步提供工況細節(如煙氣量、SO?濃度、現有工藝等)。

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